Bonjour,
Petite bouteille à la mer...
J'avais la dernière version avant blackout de chez bq sur mon H2 mais j'en ai - comme tout le monde - marre des variations d'offset au lancement.
- Je me suis lancé dans la màj vers le dernier marlin "standard". La version courante est 2.0.9.2 (
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin)
- J'ai récupéré le dossier "examples" de la version courante depuis lequel j'ai mis à jour, comme bien expliqué plus haut les fichiers Configuration.h et Configuration_adv.h ; il a aussi fallu ajouter le fichier _Bootscreen.h au même endroit.
- la compilation avec la dernière version d'Arduino IDE a échoué.
- A la lecture des commentaires sur github sur des erreurs similaires, j'ai installé Visual Studio Code qui est un peu plus galère, mais en suivant pas à pas les instructions je suis parvenu à compiler et charger mon soft (
https://marlinfw.org/docs/basics/instal ... scode.html).
- Une petite étrangeté, sous vsc je me fais gronder si je ne déclare pas une Mega2560ext alors que je sur Arduino il n'y avait que 2560 tout court, mais le message est super clair : t'as une ZUM, tu prends ext.
- Quand j'allume l'imprimante, j'ai un logo bq, et quand je lance un "home" :
-- La prise des 0 fonctionne, y-compris pour Z avec le capteur inductif
-- Les déplacements en X et Y font un bruit louche
-- La tête ne se place pas au milieu du plateau.
Le problème se confirme sur les déplacements manuels. Par exemple, si je demande d'aller de la position 0 à 210 en X le déplacement effectivement réalisé est d'un peu plus de 150mm. Je suppose que le problème vient du nb de pas déclaré pour les moteurs parce que ce n'est pas juste la longueur qui ne va pas, le bruit est moisi.
Je suis circonspect car en Z il n'y a pas ce souci et je n'ai pas l'impression pour l'extrusion même si je n'ai pas mesuré précisément, alors que les moteurs sont les mêmes.
Je suis désolé parce que tous ces sujets se ressemblent avec à chaque fois des erreurs différentes... quelqu'un saurait-il m'aider ???
Merci,
Thomas.